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空調四通閥故障判斷經驗
空調的四通閥主閥體內部構造圖如下圖1所示,四通閥先導閥內部構造如下圖2所示,下面詳細的講解一下四通閥的故障判斷方法和維修時的注意事項。
1、四通閥常見故障判斷方法
(1)四通閥竄氣的判別啟動壓縮機并使四通閥換向,用手同時摸四通閥E、S.C三條接管,若三條接管均發(fā)熱,證明四通閥換向未到位。
(2)四通閥不能正常換向的故障原因
1)電磁線圈損壞,先導閥不起作用。
2)四通閥的閥滑被系統(tǒng)內部的氧化皮、雜物、劣化油脂等臟物卡住或粘住,可用木棒或膠棒輕擊四通閥閥體解決。
3)閥體受外力沖擊損壞(閥體凹)造成滑閥不能換向,從外觀可判斷。
4)由于系統(tǒng)內部的液擊使閥滑導向架斷裂、端蓋損壞變形,無法換向(備注:使用大金和三洋渦旋壓縮機產生液擊的情況較多)。
5)四通閥內部間隙過大,閥座焊接時輕微燒壞泄漏量超標,造成竄氣,使滑閥兩端壓力平衡,無法推動滑閥換向。
6)系統(tǒng)壓力使四通閥主滑塊破碎,導致主滑塊不能換向。
7)先導閥內腔臟堵,導致先導閥不能工作。
8)由于系統(tǒng)原因,開機時主滑塊處于閥體中間,通電時無法形成兩端壓差,導致不能換向;此時可通過敲擊閥體和加充冷媒解決。
9)系統(tǒng)有慢漏,冷媒較少,不能形成換向所需的壓力差。
10)四通閥閥體、毛細管或焊點有冷媒泄漏,一般閥體表 面均會有很多油脂。在閥體表面涂上肥皂水,如果發(fā)現有氣泡產生,說明泄漏冷媒;如果發(fā)現在閥體、毛細管或毛細管焊接處有氣泡,需要更換四通閥;如果在E、S.C或D管擴口處有氣泡產生,可通過補焊解決。
2、四通閥維修注意事項
(1)換用新四通閥使用前,四個管口應該用塑料塞塞緊,防止雜物進入四通閥內;焊接前注意觀察四通閥滑塊位置(滑塊在四通閥主閥體內部的左邊,如果在中間或右邊,輕敲閥體,將閥塊敲到左邊)。
(2)四通閥在燒焊前必須取下先導閥的線圈,以免焊接過程操作不當而燒壞線圈。
(3)在焊下四通閥前,必須用濕布將四通閥包住,如圖3所示,并將四通閥組件整體焊下;注意焊接時火焰的方向,如圖4所示,不允許火焰對閥體進行加熱。
(4)將組件中的四通閥浸泡在水中進行更換,如圖5所示。
為控制四通閥組件管路件之間相對角度,可采取拆下一根管路件,將新閥焊接好后,再拆換其他管路件;更換過程中應保證新舊四通閥內部不被燒壞,確保新閥的焊接質量。更換時的注意事項:
1)在安裝四通閥組件時,必須用濕布將四通閥包住,同時注意焊接時火焰方向,不允許火焰對閥體進行加熱;
2)更換四通閥時,因銅管被焊接多次,盡量使用含銀釬料,如無含銀釬料,可用銅磷釬料加助熔劑進行焊接;
3)在焊接四通閥冷卻時,應注意避免水進入閥體內;
4 )焊接時應充氮氣保護,減少氧化皮的產生,焊接完成后,用氮氣吹凈四通閥內部氧化皮。
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